提升機走行超限故障
故障現象:
干熄焦提升機走行發(fā)生向井超限現象,經(jīng)檢查發(fā)現提升機向井走行經(jīng)過(guò)變速點(diǎn)時(shí)高速沒(méi)有變低速,后來(lái)又發(fā)生向井向室都超限的情況。以上現象不是每個(gè)裝焦周期都有發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,但也嚴重影響了生產(chǎn)節奏。
隨后,電氣人員對該系統的相關(guān)檢測開(kāi)關(guān)、繼電器、PLC模塊、變頻器都進(jìn)行了多次反復的檢查,并對大多數可移元件進(jìn)行了更換或互換,故障現象仍然存在。
故障原因分析及處理:
根據當天現場(chǎng)的檢查情況和PLC程序中走行高速變低速的控制方式分析,基本可以排除減速和定位開(kāi)關(guān)及相關(guān)繼電器有問(wèn)題;由于對相關(guān)PLC模塊進(jìn)行了互換后,故障沒(méi)有消除,證明PLC模塊也沒(méi)有問(wèn)題。
由于該干熄焦的PLC系統是按照雙CPU熱備的方式配置的,有關(guān)技術(shù)人員根據以往的經(jīng)驗,認為故障原因有可能是由于在用和備用CPU之間的通訊占用了內存或網(wǎng)絡(luò )資源,造成PLC程序運行出現異常。因此建議將熱備的CPU停機。
將熱備的CPU停機后,主控室操作人員發(fā)現上位機對PLC系統的反映速度有了很大的提高,鋼絲絕芯膠帶提升機哪家好?,從此也沒(méi)有再發(fā)生高速不變低速或超限現象。
提升機向井走行偶爾超限故障
故障現象:
生產(chǎn)操作人員反映提升機向井走行時(shí)有偶爾超限現象,但超限程度不大。
故障原因及分析:
由于是偶發(fā)故障,故障時(shí)現場(chǎng)無(wú)人,不能確定當時(shí)情況,事后也無(wú)從判定故障原因。因此,電工只有采取蹲守的方式在現場(chǎng)觀(guān)察,以期發(fā)現故障線(xiàn)索。
經(jīng)過(guò)半天的蹲守,終于捕卓到一次超限情況:提升機向井走行快到位時(shí)變低速過(guò)晚,到位停車(chē)時(shí)速度較高,剎車(chē)距離過(guò)長(cháng),所以造成超限。
變速條件有兩個(gè),一是向井減速接近開(kāi)關(guān),該開(kāi)關(guān)距離井定位位置2.5米;二是編碼器向井距離小于1.5米。
檢查變速接近開(kāi)關(guān)發(fā)現接近開(kāi)關(guān)所帶繼電器在提升機提升和走行過(guò)程中有偶有抖動(dòng)現象,懷疑是開(kāi)關(guān)受變頻器干擾所致,更換接近開(kāi)關(guān)后,安慶鋼絲絕芯膠帶提升機,提升機運行正常。
綜上所述,造成走行超限的原因是減速接近開(kāi)關(guān)受變頻器干擾工作不正常,導致提升機在2.5米距離上沒(méi)有變低速,盡管在小于1.5米后變了低速,但因為提升機減速距離長(cháng),到位時(shí)速度仍過(guò)快,造成剎車(chē)距離長(cháng)而超限。
解決方法:
當時(shí)的解決方法是更換了開(kāi)關(guān),但仍不能保證今后不會(huì )出現問(wèn)題。比較可靠的方法是:修改PLC控制程序,將編碼器變速距離由1.5米改為2.5米,這樣就等于雙保險了,甚至可以將變速接近開(kāi)關(guān)拆除不用。
提升機輸送設備的日常維護與保養:
1、輸送設備的維修:它是指當磨損達到一定程度時(shí),不銹鋼鏈板提升機,必須及時(shí)修理,恢復機械應有的效能。此外,在物流設備維護保養、修理中,鋼絲絕芯膠帶提升機生產(chǎn)廠(chǎng)家,也要制定安全作業(yè)技術(shù)措施,鋼絲絕芯膠帶提升機哪里有?,以保障人身和機械安全。但是有點(diǎn)需要注意的是維修不能消除機械的磨損。
2、輸送設備的保養:如果機械得不到及時(shí)的保養,它將使用機械的零件和部件加速磨損或遭受意外的損壞,提升機,增加維修工作量。所以說(shuō)做好保養工作,就可以及時(shí)消除隱患,從而才能不耽誤大家正常的工作進(jìn)程。